干燥機
經(jīng)過長期的技術(shù)攻關,日前,揚子石化化工廠成功攻克了PTA裝置干燥機的運行難題,干燥機的運行周期由原來的3個月延長至8個月以上,成為行業(yè)內(nèi)領先水平。
干燥機是PTA裝置的關鍵設備。由于設計、運行等因素的影響,干燥機經(jīng)過一段時間的長周期運行,干燥機入口端列管結(jié)料,循環(huán)載氣通道堵塞,干燥機內(nèi)壓升高,最終導致干燥機進料端螺旋輸送器電流波動,不得不停機堿洗干燥機。為此,化工廠攻關小組深入分析干燥機列管結(jié)料、載氣通道堵塞的各方面原因,從人、機、料、法、環(huán)等五個主要方面制定改進措施。
攻關小組首先從源頭出發(fā),提高過濾機的過濾效果,減緩干燥機列管結(jié)壁。他們對兩臺過濾機醋酸洗滌流量分線控制,實現(xiàn)一對一操作計量準確;對過濾機洗滌液噴嘴進行改型,提高洗滌液霧化效果,洗滌液經(jīng)過噴嘴作用后由原來柱形變?yōu)樯刃危a(chǎn)品中灰份得到了控制;在過濾機再生區(qū)增加過濾機醋酸、蒸汽二合一洗滌噴淋,提高過濾再生效果,降低濾餅含濕量;過濾機運行轉(zhuǎn)速、調(diào)速實現(xiàn)遠程數(shù)字化監(jiān)視和控制。
其次,攻關小組制定了一系列措施,消除干燥機列管結(jié)壁堵塞現(xiàn)象。針對過濾機進料緩沖罐溫度高,造成過濾機濾布運行周期短,溢流管線不暢,過濾機下料含濕量增加,干燥機列管容易結(jié)壁的癥狀,攻關小組改進了放空管線,確保了放空管線的暢通,消除了過濾機溢流不暢現(xiàn)象,并且有效控制過濾機進料緩沖罐的溫度;針對干燥機加熱蒸汽凝液排出不暢問題,造成物料加熱不充分,干燥機列管容易結(jié)壁的因素,攻關小組在干燥機凝液系統(tǒng)增加了凝液緩沖罐,液位調(diào)節(jié)閥增設旁路,液位控制由原來疏水閥改為氣動調(diào)節(jié)閥控制,從而提高了物料加熱效果,預防干燥機列管結(jié)壁;針對干燥機列管排氣帽堵塞的情況,攻關小組對排氣帽進行改型,擴大孔徑,使排氣帽排氣暢通;增設干燥機煙囪斜管觀察孔,在線清理斜管結(jié)料,確保干燥機循環(huán)載氣暢通。
經(jīng)過長期的分析和摸索,攻關小組找到了排除干燥機結(jié)壁的方法,使干燥機結(jié)壁情況大為減輕,高負荷運行得到了延長,運行周期由原來3個月到現(xiàn)在8個月以上。
此前,干燥機載氣加熱器列管結(jié)料,造成干燥機循環(huán)載氣不暢,干燥機內(nèi)壓上升,對加熱器切換清理均是委托A公司進行射流清洗,目前,揚子化工廠還開發(fā)應用了稀堿快速清洗法,清洗方法簡單有效,崗位職工能夠單獨完成,每年節(jié)約機械射流清洗費用5萬多元。
原始工藝設計中,干燥機一年至少需要定期堿洗3次,每次干燥機堿洗裝置需要停車。現(xiàn)在,經(jīng)過攻關小組實施了一系列改進措施,干燥機運行周期得到延長后,每年可減少干燥機停機堿洗2次,節(jié)省裝置停車損失、其它單元維持運行等費用合計年創(chuàng)效200多萬元。目前,揚子石化已經(jīng)申請了在線熱處理技術(shù)等三項專利和專有技術(shù),已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)應用推廣。